洛陽分公司蠟油加氫處理裝置自2009年5月開工以來,由于油品質(zhì)量的需要,裝置一直處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。在一年多的實際生產(chǎn)過程中,裝置負荷在90%~100%水平運行時,列管式自動反沖洗過濾器反沖洗周期可以控制在6 h設計值以上,但如果負荷在105%~110%水平運行時,反沖洗過濾器反沖洗周期明顯縮短。尤其是在2010年7月1日,蠟油加氫處理裝置原料性質(zhì)發(fā)生波動后,反沖洗過濾器反沖洗周期更是縮短到不到20 min?,F(xiàn)場利用蒸汽線進行多次強制反吹,效果不佳。7月6日,裝置降量至210 t/h運行。
我公司工程師將自動反沖洗過濾器A列過濾器拆開清洗濾芯。濾芯拆開后,發(fā)現(xiàn)約翰遜網(wǎng)外表面沒有大顆粒的雜質(zhì),有一層黏稠狀黑色油污。
用新鮮水進行反吹操作模仿,濾芯明顯反吹不暢。對反沖洗過濾器濾芯表面黑色油污進行分析,結果為焦粉、重油混合物,并含有膠質(zhì)。該黑色混合物用柴油清洗后,溶解脫落。
拆卸的10組反沖洗過濾器濾芯經(jīng)過堿煮和外表面清潔,去除濾芯表面黑色油污后,再次用新鮮水反沖洗,濾芯反沖洗和過濾情況明顯好轉。